در این ارائه دلایل افزایش بازیابی مولیبدن و کاهش عیارمس در کنسانتره مولیبدن کارخانه بررسی شده است .
- مهم ترین اقدامات انجام شده در راستای بهبود بازیابی عبارتند از:
- افزایش تعداد نقاط تزریق گازوئیل در کارخانه پرعیار کنی ۱و ۲
- استاندارد سازی راهبری مدار هفت ساعته
- راه اندازی سطح سنج های مخزن پمپ انتقال ساختمان انتقال۱ ( کاهش نوسانات خوراک ورودی
به مولیبدن)
- مهم ترین اقدامات انجام شده در راستای بهبود عیار کنسانتره مولیبدن عبارتند از:
- اصلاح بارکشی از سلول های مراحل مختلف مدار فلوتاسیون کارخانه مولیبدن
- کاهش دانسیته شستشوی ۳
- افزایش تعداد نقاط تزریق گازوئیل
افزایش تعداد نقاط تزریق گازوئیل در کارخانه پرعیار کنی ۱و۲
با افزایش تعداد نقاط تزریق گازوئیل در کاخانه پرعیار کنی ۱ بازیابی مولیبدن از ۶۸% در سال ۹۷ به ۷۴ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت
با افزایش تعداد میزان مصرف گازوئیل در کارخانه پرعیار کنی ۲ بازیابی مولیبدن از ۶۵% در سال ۹۷ به ۷۱% درسال ۹۸ افزایش یافت
استاندارد سازی راهبری مدار هفت ساعته
همان طور که می دانید رابطه بازیابی به صورت زیر است :
R=1-exp(-kt)
طبق رابطه مذکور بازیابی با زمان ماند و ثابت سنتیک رابطه مستقیم دارد یعنی هر گاه زمان زماند و سنتیک شناوری مواد افزایش یابد بازیابی افزایش می یابد، طی بررسی های به عمل آمده زمان ماند مواد در مدار هفت ساعته قبل از تغییرات پایین بود، طبق طرح اولیه کارخانه مولیبدن کنسانتره شستشوی ۴ پس از طبقه بندی در هیدروسیکلون ها خوراک شستشوی ۵ می شود و به ازای هر ردیف شستشوی ۴ باید یک ردیف شستشو ۵ در مدار باشد، اما قبل از تغییرات به ازای دو ردیف شستشوی ۴ فقط یک ردیف شستشوی ۵ در مدار بود و همانطور که قبلاً ذکر شده است بازیابی با زمان ماند رابطه مستقیم دارد و هنگامی که زمان ماند کم باشد بازیابی کاهش می یابد. پس از تغییرات به منظور کارکرد استاندارد مدار هفت ساعته یک صفحه جداکننده در کانال سریز هیدرو سیلکون ها نصب شد صفحه جداکننده بدین منظور نصب شد که از انتقال سریز هیدروسیکلون ها به یک ردیف شستشوی ۵ جلو گیری کند لذا پس از این تغییر به ازای دو ردیف شستشوی ۴ دو ردیف شستشوی ۵ در مدار قرار گرفت.
راه اندازی سطح سنج های مخازن انتقال ساختمان انتقال ۱
قبل از تغییرات به دلیل خرابی سطح سنج های مخازن انتقال، دور موتور پمپ به صورت دستی روی ۱۰۰ درصد تنظیم می شود و پمپ گاهی هوا و گاهی دوغاب می کشید باعث نوسانات دبی خوراک ورودی به کارخانه مولیبدن می شود لذا برای کاهش این نوسانات سطح سنج های مخازن انتقال(توسط همکاران بخش تیکنر) رفع عیب وحلقه کنترلی دور موتورپمپ با سطح مخازن راه اندازی شد.
اصلاح بارکشی از سلول های مراحل مختلف مدار فلوتاسیون کارخانه مولیبدن
قبل از تغییرات از سلول های مراحل مختلف به صورت ابشاری بارکشی می شد که باعث افزاش عیار مس در کنسانتره کارخانه مولیبدن می شود پس از تغییرات با اصلاح بارکشی از سلول های مراحل مختلف نسبت غنی شوندگی مراحل مختلف افزایش یافت و عیار مس در کنسانتره کاهش یافت
افزایش تعداد نقاط تزریق گازوئیل
طبق طرح اولیه تعداد نقاط تزریق گازوئیل ۱۶ نقطه می باشد که در شکل با دایره سبز رنگ مشخص شده است اما قبل از تغییرات گازوئیل به ۷ نقطه تزریق می شدکه در شکل با دایره قرمز مشخص شده است.
پس از تغییرات گازوئیل به خوراک آسیای های ثانویه و خوراک آسیا های اولیه نیز تزریق گردید و تعداد نقاط تزریق گازوئیل به ۱۱ نقطه رسید که در شکل با دایره آبی رنگ مشخص شده است.
مزیت اضافه کردن گازوئیل به خوراک آسیا های اولیه و ثانویه:
- در آسیا ها ذرات خرد شده و گازوئیل روی سطح تازه ایجاد شده می نشیند
- گازوئیل جهت موثر بودن به زمان آماده سازی زیادی نیاز دارد لذا تزریق در خوراک آسیا ها زمان آماده سازی مناسبی را فراهم می کند
- افزایش بازیابی مولیبدن
- بهبود کیفیت عیار کنسانتره کارخانه مولیبدن
موارد بررسی شده در ارائه ۱۴ آذر ماه ۹۸
در این ارائه به بررسی برخی از مشکلات کارخانه مولیبدن پرداخته شد که مهم ترین آن ها به قرار زیر می باشد:
- نوسانات بازیابی کارخانه مولیبدن
- عدم تزریق سولفید سدیم به تانک های حالت دهنده مولیبدن
- بالا بودن بیش از حد دانسیته شستشوی ۳
نوسانات بازیابی کارخانه مولیبدن
از دلایل اصلی نوسانات بازیابی کارخانه مولیبدن نوسانات خوراک ورودی به کارخانه مولیبدن چه از نظر دبی و دانسیته می باشد، به دلیل خرابی سطح سنج های مخازن پمپ های انتقال ساختمان انتقال مواد ۱ و۲ عموما بار ورودی به کارخانه مولیبدن نوسان شدیدی داشت که با کالیبراسیون سطح سنج های مخازن پمپ های انتقال توسط همکاران بخش تیکنر این موضوع تا حدی حل شد.
از دیگر دلایل نوسانات بازیابی می توان به بالا بود دبی ورودی به خوراک شستشوی ۵ اشاره کرد که به صورت معمول دوبرابر مقدار طراحی بود این موضوع باعث می شد که زمان ماند در سلول های شستشوی ۵ کاهش یابد و در نتیجه بازیابی کاهش یابد، پس از نصب یک صفحه تقسیم کننده در لاندر سریز سیلکون های کارخانه مولیبدن به ازای هر ردیف شستشوی ۳و۴ یک ردیف شستشوی ۶،۵و۷ در مدار بود و مشکل بالا بودن دبی حل شد.
از دیگر دلایل نوسانات بازیابی کارخانه مولیبدن می توان به بالا بودن متوسط دانسیته خوراک مرحله پر عیار کنی اولیه اشاره کرد که طبق طرح باید ۱۲۸۷ گرم بر لیتر باشد اما به صورت متوسط بیشتر از این مقدار بوده و همانطور که می دانیم اگر دانسیته از یک مقدار معین فراتر رود بازیابی کاهش می یابد.
و دلایل دیگر که مجال بحث را نمی دهند در کل پس از رفع این موانع بازیابی ماه قبل از تغییرات که برابر ۷۱ درصد بود به بیش از ۸۶ درصد افزایش یافت یک افزایش ۱۵ درصدی همچنین انحراف معیار پس از تغییرات به حدود ۳ درصد در مقابل ۱۱ درصد قبل از تغییرات کاهش یافت.
عدم تزریق سولفید سدیم به تانک های حالت دهنده
همانطور که می دانید مهم ترین بخش در فلوتاسیون بحث آماده سازی است، و اماده سازی طبق طرح اولیه در کارخانه مولیبدن باید در تانک های آماده سازی صورت گیرد، پیش از تغییرات این اماده سازی در جعبه خوراک دهی به سلول های پر عیار کنی اولیه صورت می گرفت و عملا ما ظرفیت دو سلول ابتدای پرعیار کنی اولیه را صرف آماده سازی می کردیم که این بیانگر عدم استفاده صحیح از ظرفیت های موجود می باشد، پس از تغییرات با نصب انشعابات معیوب و رفع انسداد از لوله های تزریق سولفید سدیم به تانک های حالت دهنده به صورت پیوسته سولفید سدیم به تانک های حالت دهنده اضافه می شود و همانطور که می دانید هرچه که زمان اماده سازی ما بیش تر باشد مس بهتر بازداشت می شود
بالا بودن دانسیته شستشوی ۳
قبل از تغییرات دانسیته خوراک شستشوی ۳ برابر ۱۴۱۰ گرم بر لیتر بود لذا با همت همکاران گران قدر متالوژی ازمایشی جهت تاثیر کاهش دانسیته شستشوی ۳ انجام شد نتایج آزمایش بیانگر این بود که هر چه ما دانسیته ورودی به شستشوی ۳ را به مقدار طراحی ۱۰۷۴ گرم بر لیتر کاهش دهیم عیار مس در کانس کاهش چشم گیر داشته و عیار مولیبدن نیز افزایش می یابد
پس از تغییرات مذکور عیار مس در کانس نهایی کارخانه مولیبدن کاهش یافت و ما به پارامتر های بهینه کارخانه مولیبدن نزدیکتر شدیم.
باطله شستشوی مرحله ۳ براساس طرح اولیه کارخانه مولیبدن باید به عنوان باطله نهایی به همراه باطله مرحله پر عیار کنی از کارخانه خارج شود اما به دلیل بالا بودن عیار مولیبدن آن به خوراک شستشوی ۲ بازگردانده می شود از آن جایی که بازگرداند باطله شستشوی مرحله ۳ به خوراک شستشوی مرحله ۲ باعث افزایش بار در گردش و سرریز مخازن پمپ های می شد لذا برای کاهش سریز مخازن پمپ ها و کنترل و راهبری بهتر مدار کارخانه مولیبدن باطله شستشوی مرحله ۳ به تیکنر های شمال و جنوب بازگردانده شد که پس از ابگیری به به همراه کنسانتره کارخانه های پر عیار کنی ۱و ۲ به کارخانه مولیبدن پمپ می شود که در این ارائه تاثیرات آن مورد بررسی قرار گرفته است.
آخرین نظرات
سعید درویش تفویضی در: چهارصد و پنجاه و نهمین جلسه هفتگی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر (یک دهه تلاش جمعی برای بهبود طرح مجرای ورودی سنگشکنهای مخروطی ثالثیه مجتمع مس سرچشمه)
عالی فرشید جان، موفق باشی ...
محمد انصاری در: استانداردسازی فرآیند در کارخانههای مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر:بازرسی فرآیندی جداکنندههای مغناطیسی تر کارخانه تغلیظ مگنتیت
سلام. برای رسم فلوشیت ها، از نرم افزار موازن که از تولیدات مرکز تحقیقات کاشیگر ا ...
jamal63 در: استانداردسازی فرآیند در کارخانههای مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر:بازرسی فرآیندی جداکنندههای مغناطیسی تر کارخانه تغلیظ مگنتیت
سلام .وقت بخیر فلوشیت رو با چه نرم افزاری رسم کردین؟ ممنون ...
محمد انصاری در: انتشار کتاب "از مفهوم تا محصول - روش اجزای گسسته" (به زودی...)
سلام. در حال چاپ است. موفق باشید ...
محسن مرادی در: مجموعه کتب استانداردسازی راهبری کارخانهها از طریق بازرسی فرآیند
تشکر. موفق باشید. ...